近日,管理處完成高壓氣機(jī)油乳化改造工作,針對油乳化現(xiàn)象嚴(yán)重,增加了獨(dú)立的溫控加熱系統(tǒng),保證了潤滑油性能,保障了氣機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
高壓氣機(jī)在壓縮空氣的過程中,由于存在溫差、空氣中含有水分等原因,導(dǎo)致高壓氣機(jī)油箱內(nèi)有凝結(jié)水出現(xiàn),油和水不相容,且油的密度比水小,當(dāng)油水混合時在溫度、振動、壓力等作用下,互相包裹形成無數(shù)的微小分隔面,在光的折射作用下顯現(xiàn)白色,這時油就形成了乳化現(xiàn)象。油乳化后對氣機(jī)的正常運(yùn)行將帶來嚴(yán)重危害。
管理處針對氣機(jī)油易乳化這一頑癥組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),嘗試了多種方案,不停地總結(jié)與探索,從被動的定期保養(yǎng),更換乳化變質(zhì)的油;到手動改變運(yùn)行方式,增加油循環(huán)時間,達(dá)到蒸發(fā)水份的目的;同時考慮了采用實(shí)現(xiàn)氣機(jī)自動交替輪換方式和改進(jìn)外部環(huán)境溫濕度等改造方案的可行性,最后經(jīng)多方論證確定了在氣機(jī)本體油箱內(nèi)增加加熱器的技改方案,以自帶的感溫電阻采集油溫,配合獨(dú)立的控制系統(tǒng),以維持潤滑油的溫度,減少水汽的產(chǎn)生。
管理處將在后期繼續(xù)跟蹤高壓氣機(jī)潤滑油運(yùn)行情況,持續(xù)觀察,詳細(xì)記錄,做到閉環(huán)反饋,根據(jù)收集的數(shù)據(jù),判斷改造的效果,為今后的技改工作積累經(jīng)驗(yàn)。