近日,崔家營(yíng)管理處組織技術(shù)人員針對(duì)生產(chǎn)機(jī)電設(shè)備的程序缺陷開展了技術(shù)攻關(guān)活動(dòng),通過修改相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的可編程邏輯控制器程序解決了一系列實(shí)際問題,改善了設(shè)備運(yùn)行工況,進(jìn)一步強(qiáng)化了安全基礎(chǔ)。

這些缺陷是由于廠家設(shè)計(jì)時(shí)部分細(xì)節(jié)考慮不全產(chǎn)生的,比如泄水閘弧門在開度儀無采集數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)自動(dòng)提升;機(jī)組油壓裝置油泵未到預(yù)定壓力即停止,導(dǎo)致油泵頻繁啟停;自動(dòng)化元件信號(hào)觸點(diǎn)抖動(dòng),導(dǎo)致中控室監(jiān)控系統(tǒng)連續(xù)收到重復(fù)的信息;船閘上閘左、右首輸水門關(guān)閉時(shí)不同步等。為了優(yōu)化設(shè)備運(yùn)行狀況,徹底解決此類缺陷,管理處專門組織技術(shù)骨干集思廣益,開拓思維,深入現(xiàn)場(chǎng),仔細(xì)記錄設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),針對(duì)可改善的地方進(jìn)行反復(fù)論證,在無法改變硬件的情況下,對(duì)設(shè)備的可編程控制器內(nèi)部的程序進(jìn)行改進(jìn);以備份原件為可靠基礎(chǔ),充分理解邏輯控制流程,采取了判斷條件調(diào)整,報(bào)警點(diǎn)接入,采集點(diǎn)輸入計(jì)時(shí),輸出量增減等手段,用仿真軟件為試驗(yàn)校驗(yàn),最后進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備聯(lián)動(dòng)試驗(yàn),試驗(yàn)正常后投入使用。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行觀察,均達(dá)到了預(yù)期效果。
通過對(duì)生產(chǎn)技術(shù)問題的討論交流攻關(guān),既拓展了廣大職工的思路,又巧妙解決了生產(chǎn)工作中存在的問題,優(yōu)化了設(shè)備運(yùn)行工況,為安全生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。